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二百二十二章 温差控制

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成品的小试跟踪结果很快就出来了,经过实验室上塔蒸馏,气相纯度达到了98.7%,高于客户要求的不得小于96.0%的合格指标,其它各项指标也合格。最新地址发送任意邮件到 ltx Sba@gmail.ㄈòМ 获取

生产上塔蒸馏后,结果又比小试跟踪的高出一个档次,气相纯度达到99.3%,重量收率达到66.4%,比小试的49%高出一大截,还不包括中间馏份的套用。

“王科,应当可以向工厂汇报请功了吧?”刘宗弟与刘福民两个铁杆看到这个结果与样品,开心地问。

“略等一下,我们得把生产控制过程中,反应温度控制不均匀的原因再找出来,形成一份完整的报告,不然,下一批投料不知会出现什么情况。”七个测温点,高点与低点的差距有一百多度,这在化工合成过程中,绝对是一个很大的工艺控制问题,不找到控制方法,迟早之间必出大事。

按反应器的结构分析,测温点特别高的温度探头是处在烟道器的进口端,气体具有无限扩张的性质,如进出口的压差不大,温差也不会有这么大的,冲其量就二十度到顶了,现在,出现一百多度的温差,由烧起来的火焰观察,是火焰外焰翻过挡火墙,直接加热反应器列管引起的,可要克服这个问题难度相当大,通过柴火怎么烧的方法来控制外焰,即使最高明的厨师也做不到这个精度,炉子太大的,不是家里的灶台,里面的情况只能通过一个观察孔来观察。柴多时火大,柴少时火小,无法定量。

必须改变炉子的结构,才能解决这个问题,可结构怎么改呢?王近之又不是冶炼专业出身的,哪里懂得这个。原来在读的学校是化工学院,同样没有冶炼专业人员。这个项目有些跨行业的特性,很难找到请教的对象。

“我倒有一个冶炼的专家熟识的,要不,你打电话问一问?”蓝州的刘国庆老师十分热心地给王近之介绍了一个行家。

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