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被点到痛点了,章海良抓了抓头皮,露出为难的样子,犹豫了几秒钟后,接下去说道:“现在的工艺是用独甲醚为溶剂,甲醇钠作催化剂,把水解物溶解后再加氯代甘油在常温下进行反应,反应前期氧烷基指标都不高,到了后期,水解物小于五个百分点时,再继续反应的话,会由百分之一不到,快速地升到百分之二点几。现在暂定的反应终点是水解物残留不超过百分之二,水解物太高的话,在后处理过程中,用阴树脂无法去除到合格,并且过阴树脂时,氧烷基还会升高。
我们试过很多种溶剂进行重结晶,乙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇等等,只有异丙醇与正丁醇精制有一定的效果,乙醇溶了以后不释晶,异丙醇释晶的料是稠状物。并且也试了各种醇的混合溶剂结晶,同样无效。
其它的试过活性碳吸附等,只能去掉氧烷基峰群中的其中一个氧烷基峰。”
说到这里,章海良拿出厚厚的一叠纸,都是反应液与精制品的氧烷基液相图谱。
这是什么——上面还满是细格,王近之细看了一下,原来,检测氧烷基指标的液相是台老式的进口岛津,没有电脑的,连的是盖格打印机,出来一个点,就在细格上打印出一个数字。这么老旧的设备在控制着这么前沿的产品研发检测,也真是奇葩了。
王近之拿过图谱看了一下,反应图谱还算稳定,氧烷基基本就控制在百分之二上下,精制图谱是第一次精制能下降一半,后来的精制降幅一次比一次低。
“活性炭脱色及过树脂后,氧烷基能控制在百分之一点三以内,生产上能精制合格,如果超出了,就很难得到合格的产品了。而要达到这个指标,反应结束时,得满足氧烷基与水解物都小于百分之二的指标。”大家看完图纸后,章海良作出了总结性的发言。
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